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橋式起重機(jī)電氣滑觸裝置故障原因分析和改造方案

1 前言

內(nèi)蒙古化肥廠主要?jiǎng)恿?lái)源于兩臺(tái)產(chǎn)汽量145t/h 燃煤高壓鍋爐,兩臺(tái)爐日耗煤約910噸,原料煤場(chǎng)3臺(tái)橋式起重機(jī)承擔(dān)著鍋爐主要上煤任務(wù)。但是,由于建廠時(shí)電氣滑接裝置設(shè)計(jì)選型不當(dāng),自1996年投運(yùn)以來(lái),滑觸裝置故障頻繁,加上因此而產(chǎn)生的供電質(zhì)量問(wèn)題,加劇了起重機(jī)電氣控制部分和電機(jī)的損壞,造成起重機(jī)經(jīng)常不能正常工作,威脅鍋爐的正常上煤和全廠安全穩(wěn)定運(yùn)行。 期間,雖幾次小改小革,都不能解決根本問(wèn)題,隨著運(yùn)行年限的增加,其維修更加困難,且維修工作量和備品備件消耗量很大。為解決我廠這一電氣老、大、難問(wèn)題,廠技術(shù)人員對(duì)大型煤場(chǎng)電氣滑觸裝置運(yùn)行情況進(jìn)行了外出考查調(diào)研。在綜合比較各類(lèi)電氣滑觸裝置優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,經(jīng)反復(fù)研究論證,結(jié)合本廠實(shí)際,制定了獨(dú)特的改造方案,并于1998年5月裝置運(yùn)行良好,且維護(hù)量和備件消耗量極低,既節(jié)約了資金又為我廠安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。

2 故障原因分析

煤場(chǎng)共有3臺(tái)橋式起重機(jī),跨距30米,大梁導(dǎo)軌240米,起重機(jī)共用1組(3根 A、B、C3相) 滑觸線,每相240米的滑觸線由單根6米長(zhǎng)的塑料防護(hù)式安全鋁滑線連接而成。集電器為特制配套的塑料外殼集電器?;|線通過(guò)支架和大梁固定,槽口向下,集電器插入槽中,起重機(jī)運(yùn)行時(shí)由固定于行車(chē)上的集電器架推動(dòng)集電器移動(dòng)實(shí)現(xiàn)滑觸輸電。這種滑接裝置有安全防護(hù)好等優(yōu)點(diǎn),但應(yīng)用于內(nèi)蒙古化肥廠存在以下不足之處。

2.1 不適應(yīng)于北方氣候嚴(yán)寒,溫差大地區(qū)及戶外使用。 由于熱脹冷縮,戶外日曬雨淋及低溫,塑料外殼極易變形脆裂,使滑觸線變形,集電器運(yùn)行不暢,受力增大,造成滑觸線拉壞或集電器散架。另外,由于接觸**,缺相運(yùn)行,加劇了電氣控制部分和電機(jī)的損壞。

2.2 由于滑觸線長(zhǎng),接口多,且接口處難以平滑過(guò)渡,集電器在接口處易發(fā)生卡塞現(xiàn)象,造成滑觸線和集電器的損壞。

2.3 由于起重機(jī)跨度寬,運(yùn)行距離長(zhǎng),起重機(jī)上、下、左、右位置移動(dòng)偏差較大,原集電器架難以調(diào)整好集電器的位置。

2.4 煤場(chǎng)環(huán)境惡劣,煤粉飛揚(yáng),日積月累在鋁槽中產(chǎn)生沉積,使集電器運(yùn)行不暢,造成集電器和滑線的損壞。

3 改造方案

因現(xiàn)場(chǎng)條件限制,改造只能在原有框架上進(jìn)行。 主導(dǎo)思想是盡量減少滑觸線的中間接口,增大滑觸線和集電器的調(diào)節(jié)量。 集電器要簡(jiǎn)單耐用,盡力降低集電器和滑觸線的磨擦力。 方案如下:

3.1 利用長(zhǎng)240米,Φ120mm 的紫銅桿做滑觸線,滑觸線兩頭用9噸絕緣子和長(zhǎng)240mm 的索具螺旋扣固定。 中間用固定于工字鋼大梁上每隔3米的絕緣支架( 見(jiàn)圖1) 支撐。

3.2 用120mm×50mm×48mm 的紫銅石墨碳?jí)K做集電器,并固定于特制的集電器架( 見(jiàn)圖2) 上。


3.3 電氣計(jì)算

工作電流計(jì)算:根據(jù)公式:I工作=K1P3+K2Pn+A,

其中:

P3:起重機(jī)中三個(gè)功率*大動(dòng)力設(shè)備的功率和。 根據(jù)實(shí)際取55KW。

Pn:起重機(jī)所有動(dòng)力設(shè)備的總功率。 根據(jù)實(shí)際取75KW。

A:其他負(fù)荷工作電流,取15A。

K1、K2:功率電流轉(zhuǎn)換系數(shù),根據(jù)起重機(jī)類(lèi)別,K1 取0.6,K2 取0.3。

經(jīng)計(jì)算單臺(tái)起重機(jī)工作電流為70.5A。 三臺(tái)起重機(jī)同時(shí)工作時(shí),工作電流為211.5A。

經(jīng)查表計(jì)算 Φ12mm 的紫銅桿載流量在800A 以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于211.5A 的工作電流。

電壓降計(jì)算:根據(jù)公式 ΔU=3I工作·Z·t·cosΦU 額定

其中:I工作:工作電流211.5A。U 額定:額定電壓380VCOSΦ:負(fù)荷功率因素,對(duì)繞線電機(jī)取0.65。

Z:交流阻抗值( Ω/km) ,經(jīng)查表計(jì)算,Φ12mm 的紫銅桿 Z 值取0.34Ω/km。

t:滑觸線長(zhǎng)度( km) ,因是單端饋電,t 取0.24km。

經(jīng)計(jì)算電壓降為3%,滿足一般起重機(jī)低于7%的電壓降要求。

改造后的滑觸裝置,滑觸線成為可活動(dòng)部分,滑觸線嵌入集電器槽中。 運(yùn)行時(shí)集電器向上托著滑線移動(dòng)實(shí)現(xiàn)滑接輸電。 因滑線中間有每隔3米的絕緣支架支撐,滑觸線張力很小。 固定于框架兩端的索具螺旋扣可調(diào)節(jié)滑觸線因熱脹冷縮產(chǎn)生的松緊不適?;|線的活動(dòng)量可完全適應(yīng)行車(chē)的位置移動(dòng)偏差。由于滑觸線中間無(wú)接口,且紫銅和石墨碳?jí)K磨擦力小,集電器運(yùn)行通暢,碳?jí)K磨損量小,一年中需更換一次。 另外,滑觸線通過(guò)自身的重力和集電器壓接,運(yùn)行中,滑觸線和集電器接觸更加穩(wěn)定和良好。

4 結(jié)束語(yǔ)

這次技術(shù)改造原因找的準(zhǔn),方案切合實(shí)際,收到了非常滿足的效果,改造后的滑接裝置再?zèng)]有發(fā)生故障,為內(nèi)蒙古化肥廠的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了必要保障。




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